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MFT8螺栓的形变强化效应


时间:2016-10-12 14:15 点击:
摘要:根据形变强化非调质钢螺栓的制造工序,对MFT8非调质钢原材料、冷拔和时效处理三种状态下的形变强化效应进行了研究,比较了它们的形变硬化指数及力学性能,研究分析了组织对其性能的影响。实验结果表明:MFT8非调质钢形变强化效应明显;时效处理后仍具有良好的形变强化能力,可以确保螺栓在使用时的安全性;强化后的螺栓各项力学性能指标达到8.8级技术要求,研究材料能够取代调质钢制造高强度螺栓。

标准件螺栓在工程及机械领域中用量大、范围广,形变强化非调质钢制造8.8级高强度螺栓可省去调质处理工艺,减少热处理工序和设备,降低能源消耗,缩短生产周期,同时避免了在热处理过程中由于变形或淬火裂纹所造成的废品,具有广阔的应用前景。

通常用形变硬化指数n表示材料的形变强化能力,n值越大,均匀变形量越大,冷成形性能好,强化效果明显。非调质钢螺栓的主要生产流程为:热轧线材-酸洗-冷拔-滚丝-时效,原材料经冷拔后形变强化,其力学性能如何,能否取代调质钢制造高强度螺栓,时效后的形变强化的余量能否确保螺栓使用的安全,需要进行实验研究。

1 实验材料和方法

MFT8钢原材料为φ9mm的热轧线材,化学成分 (质量分数%)为:C0.21,Si 0.13,Mn1.37,P 0.015,S 0.005,Nb0.04 ,Al 0.047。实验材料经酸洗、表面预处理后进行冷拔强化,减面率分别为25%和30%。

在电子万能试验机上对原材料、冷拔材、时效后的试样进行拉伸实验,并分别在均匀变形区间任意取数点计算应变硬化指数,按GB/T 228—2002 标准选取5倍试样;在扫描电镜上观察其组织形貌。纵向线切割制取透射电镜试样,经双喷电解减薄后在透射电镜下分析微观组织。

实验方案为:(1)原材料形变强化效果研究,评判其冷成形性能及形变强化的效果;(2)比较两种不同减面率的冷拔材料形变强化效果,优选其中一种进行时效处理;(3)分析时效后螺栓产品最终的力学性能是否达到技术要求,测试最终形变强化指数,预测其使用时的可靠性。

2 实验结果

2 .1各种状态下材料形变强化效果及性能

8.8级(M不大于16mm)螺栓技术要求:抗拉强度大于800MPa;屈服强度大于640MPa;断后伸长率为12%;HRC23~32。采用拉伸实验测试原材料、冷拔材料的n值与性能,两组减面率的棒料性能数据均达到要求。螺栓冷拔后镦头由于鲍辛格效应的作用,随冷拔减面率的增加成形阻力将减小,在30 %时,鲍辛格效应最大,压缩真应力最小,由此最终优选减面率30%的棒料进行300℃,2h时效处理,并测试n值和性能指标,各项性能如表1所示。

表1  MFT8钢的力学性能

Table.1  Mechanical properties of MFT8 steel

2 .2各种状态下材料的组织

通过采用微合金化技术,在低碳钢中添加微量合金元素Nb,控轧控冷使原材料铁素体和珠光体中碳氮化物弥散析出,产生沉淀强化和细晶强化作用。原材料基体组织为碎片状珠光体+铁素体,晶粒尺寸5 μm,放大的铁素体晶粒中有明显的析出物,如图1,2所示。

为进一步提高材料的强度,对原材料进行了冷变形,冷拔后金相组织及晶粒度变化不大,但铁素体内部形成了大量的位错,并且位错纠缠形成了胞状亚结构,如图3a所示。时效处理后,铁素体中形成了亚晶界,位错形态发生了变化,如图3b。

图1 铁素体+碎化珠光体    

 图2铁素体晶粒内的析出物

       图3时效处理前(a)后(b)铁素体中的位错密度,(TEM)

3 分析与讨论

在金属整个变形过程中,当外力超过屈服强度之后,塑性变形并不像屈服平台那样连续流变下去,而需要不断增加外力才能继续进行。这表明金属材料有一种阻止继续塑性变形的能力,这就是形变强化性能。应变硬化指数n反映了金属材料抵抗继续变形的能力,是表征金属材料应变硬化行为的性能指标。在极限情况下,n=1,表示材料为完全理想的弹性体,S 与e成比例关系;n=0时,S=K=常数,表示材料没有应变硬化能力,比如室温下产生再结晶的软金属及已受强烈应变硬化的材料。

实验结果显示:原材料具有较高的n值,冷变形能力较好。减面率由25%提高到30%,随塑性变形量的增大,强化效果增加,各项力学性能指标均达到8.8级螺栓技术要求。塑性变形是强化的原因,强化是塑性变形的结果。随变形量的增大n值下降,材料继续强化的能力减弱。经过30%减面率的变形材料n值为0.235,这说明其仍然具有一定的抗过载失效能力。以上三种状态的拉伸断口均显示材料为韧性断裂,这说明形变后材料强度提高,但其仍然保持韧性状态。

金属的点阵类型和本质决定其形变强化效果[7],金属的滑移系、形成胞状结构的难易度、螺位错的交滑移能否顺利进行等因素对n值的影响显著。原材料以下特点使其具有非常高的形变强化能力:细小的晶粒;容易多系交叉滑移的铁素体组织;间隙原子碳对提高形变强化的作用;材料中的Nb形成的碳化物质点,在塑性变形过程中引起的位错增殖,以上各种因素的综合作用使实验材料具备较好的形变强化潜力,故测试结果显示的n值较高。

如图4所示,冷拔后由于铁素体内部形成了大量的位错,并且位错纠缠形成了胞状亚结构,n值与原材料相比有所下降,剩余塑性减少。

在冷作强化的状态下使用的非调质钢螺栓,形变组织中存在着高密度的可动位错和其它缺陷,使其处于不稳定状态。在螺栓加载时,这些可动位错就会攀移,引起微小屈服,影响其使用性能。时效处理可稳定可动位错,同时还可使非调质螺栓具有良好的综合性能。由于时效处理刃位错可获得足够的能量产生攀移,使滑移面上不规则的位错重新分布,排列成墙,形成亚晶,所以时效后n值有所恢复,而塑性基本保持不变,较高的残余n值保证了螺栓在使用时抗偶然过载的能力。

4 结论

(1)   MFT8非调质钢具有较好的形变强化潜力,适宜冷作强化;

(2)   形变强化后实验材料的各项力学性能指标达到8.8级螺栓技术要求,可以取代调质钢。

(3)   时效处理后n值恢复升高,确保了螺栓使用的安全性。